(1)濾板閉合壓緊壓力小的原因和對策?
壓濾機(jī)在實際運(yùn)行過程中如果出現(xiàn)液壓站油箱液位低,可能是液壓管路存在泄漏點所導(dǎo)致,此時造成液壓站壓力損失;濾板限位檢測裝置安裝中存在較大的位置誤差,使濾板位移控制系統(tǒng)提起動作,同時控制液壓泵過早的停止工作;濾板閉合壓力設(shè)置過小,也會導(dǎo)致濾板壓緊完成壓力小。
處理方式:
對壓濾機(jī)各個運(yùn)行部件進(jìn)行定期檢查,一旦發(fā)現(xiàn)液壓油液位過低要及時補(bǔ)向液壓站油箱內(nèi)充液壓油,保障其符合正常運(yùn)行的要求。同時,檢查液壓管路接頭密封性以及液壓管路完整性,一旦發(fā)現(xiàn)接頭處泄漏或油缸密封圈磨損應(yīng)該更換O型圈或者密封圈,如果油路泄漏及時檢修油路以此充分保障液壓管路完好性。
濾板到位檢測裝置安裝靠前,油泵提前停止工作需重新調(diào)整濾板到位裝置的位置,確保閉合壓力符合要求。壓濾機(jī)液壓缸閉合完成壓力參數(shù)設(shè)定值小,液壓油泵提前進(jìn)入停止?fàn)顟B(tài),針對這種情況,須要對閉合完成壓力參數(shù)進(jìn)行重新設(shè)置,保證其符合閉合完成壓力標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)壓濾機(jī)液壓系統(tǒng)產(chǎn)生噪聲的原因和對策?
原因:
壓濾機(jī)在壓緊過程中,液壓系統(tǒng)有異響噪聲,主要是由于系統(tǒng)中緊固件松動或者液壓油粘度過大造成。
處理方法:
檢查系統(tǒng)緊固件,如有松動,將緊固件緊固。對于液壓油粘度過大,降低其粘度即可。
(3)壓濾機(jī)閉合過程中濾板動作不同步怎么辦?
壓濾機(jī)在實際運(yùn)行過程中如果出現(xiàn)液壓站油箱液位低,可能是液壓管路存在泄漏點所導(dǎo)致,此時造成液壓站壓力損失;濾板限位檢測裝置安裝中存在較大的位置誤差,使濾板位移控制系統(tǒng)提起動作,同時控制液壓泵過早的停止工作;濾板閉合壓力設(shè)置過小,也會導(dǎo)致濾板壓緊完成壓力小。
處理方式:
對壓濾機(jī)各個運(yùn)行部件進(jìn)行定期檢查,一旦發(fā)現(xiàn)液壓油液位過低要及時補(bǔ)向液壓站油箱內(nèi)充液壓油,保障其符合正常運(yùn)行的要求。同時,檢查液壓管路接頭密封性以及液壓管路完整性,一旦發(fā)現(xiàn)接頭處泄漏或油缸密封圈磨損應(yīng)該更換O型圈或者密封圈,如果油路泄漏及時檢修油路以此充分保障液壓管路完好性。
濾板到位檢測裝置安裝靠前,油泵提前停止工作需重新調(diào)整濾板到位裝置的位置,確保閉合壓力符合要求。壓濾機(jī)液壓缸閉合完成壓力參數(shù)設(shè)定值小,液壓油泵提前進(jìn)入停止?fàn)顟B(tài),針對這種情況,須要對閉合完成壓力參數(shù)進(jìn)行重新設(shè)置,保證其符合閉合完成壓力標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)壓濾機(jī)液壓系統(tǒng)產(chǎn)生噪聲的原因和對策?
原因:
壓濾機(jī)在壓緊過程中,液壓系統(tǒng)有異響噪聲,主要是由于系統(tǒng)中緊固件松動或者液壓油粘度過大造成。
處理方法:
檢查系統(tǒng)緊固件,如有松動,將緊固件緊固。對于液壓油粘度過大,降低其粘度即可。
(3)壓濾機(jī)閉合過程中濾板動作不同步怎么辦?
壓濾機(jī)工作時,其內(nèi)部的機(jī)械結(jié)構(gòu)之間存在閉鎖和聯(lián)動關(guān)系,一旦出現(xiàn)閉合操作后濾板不動作的情況要及時檢查卸料小車是否處于初始位置。如果卸料小車沒有動作,位置沒有發(fā)生改變,此時就要進(jìn)一步檢查初始位置檢測裝置是否正常運(yùn)行,檢測裝置出現(xiàn)失靈現(xiàn)象要及時進(jìn)行檢修。
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